绍兴柯桥区共有印染企业215家,其中规模以上印染企业l95家,去年全区印染布产量约l80亿米,完成工业加工总产值605.65亿元,实现加工销售收入594.28亿元,创造利润27.6亿元,占了全区经济总量的20~25%以上,是全区经济的重要支柱产业。它推动了中国轻纺城的繁荣,新区城的建设,解决了8.5万人的就业,是我区的民族工业和经济发展的母亲产业。但由于国家环保形势的严峻,是国家重点整治的对象,为了保护这个传统的民族产业,区委区府以铁的手碗,运用行政的、法律的、经济的多种手段,进行严厉的整治,特别是今年7月1日的零点行动,就是按照省政府要求,我区列出58条验收标准,在
1
众所周知,我们柯桥区是纺织之区,轻纺产品可以将一吨石油加工到一件服装,形成一个非常完整的产业链,为我区的经济社会发展、人民生活水平的提高、新城市的建设和亚洲最大轻纺城的繁荣都起到了举足轻重的作用。但在这个产业链中,最重要的环节就是印染,可以说,没有印染就没有轻纺,乃至没有中国轻纺城。然而印染是当前国家环境整治的重点对象,属 “
2
随着资源、环境、能源等刚性约束增强,原材料、劳动用工等成本不断地上涨,尤其是生态环保要求的日趋提升,印染企业所面临的压力是越来越大,这个行业或主动或被动,前赴后继地进行废气、废水、污泥等整治,以实现提升和发展,促进节能减排。同时,我区环保部门还通过不断强化清洁能源替代、定型机废气深度治理、污水提标改造、刷卡排污、刷卡排气、刷卡排泥等工作,利用倒逼机制,努力推动印染产业转型升级。
2.1
一是污水集中统一处理。我区有亚洲最大的日处理90万吨的污水处理厂,前年和去年又分别配套建设了两个20万吨/日的污水集中预处理工程,到时日处理能力将达到130万吨/日,同时将污水管网铺设至全区各个角落,是目前为止比较完善的废水收集系统,对我区环境起到了举足轻重的作用,让园区的废水可以实现集中处理、统一处置,便于执法部门的监管;而企业按COD浓度向污水处理厂缴纳排污费,也减轻了企业的治污负担。同时,我区于今年7月1日后,实施搬迁企业COD500,未搬迁企业COD200的严酷考验,特别是未搬迁企业COD200的执行,要考虑怎么活的问题,其次是对企业58
二是刷卡排污控总量。根据企业排污许可总量、核定的每月允许排放量以及污水的浓度,对超量和超浓度的排污企业实施系统性的自动关阀,做到既控量又控质。这将倒逼企业转型升级,让企业主动转变生产方式,通过引进低能耗、高档次的生产设备,提高产品附加值,提升行业竞争力。同时,也倒逼企业实现淘汰落后产能和精细化管理。
三是对水污染物排放进行“双控”,全面控制废水排放量及化学需氧量的许可容量,做到废水全纳管。
四是出台一系列制度减总量。我区政府倡导环保“亩产论英雄”,制定出台“吨排污纳税排名”制度,在“十一五”
五是加强源头控制。污染源的减少是最大的减排,近来,我们印染企业在技术和工艺上投入大量精力,其中废水处理“加盖”(安装臭气收集处理系统,实现臭气零排放)工程也火热推行中。从试点情况看,生化池进行“加盖”
2.2
从去年5月起,我区就开始第三次“蓝天行动”,作为废气的产生源——印染企业成了该行动的重点整治对象,整治的重点是定型机废气。目前,全区1795台印染定型机已全面完成改造任务。此外,为确保定型机废气“静电”二级处理装置顺利运作,印染企业还主动安装监控系统,对废气排放进行实时监管。
“煤改气”工程的实施。为减少燃煤产生的污染.稳定印染产品的品质,提升印染质量,从前年起.我区已开始实施对印染企业中定型机“煤改气”项目的落实,要求在2014年底前,我区现有天然气管网覆盖范围内完成“煤改气”工作,这也是市、区为改善大气环境所推出的一项重要举措。2012年我区再次运用容量的杠杆作用,通过容量控制来推动印染行业“煤改气”工作(由于天燃气价格与煤炭价格存在较大的差距,一台定型机每年将增加150万元左右的成本,一般l家企业在1500万左右),我区运用“排污许可容量”这一稀缺价值的优势,将排污容量作为“煤改气”工作的奖惩措施,主动及时按
要求完成“煤改气”工作的给予排污容量奖励,未按要求完成的核减排污容量。
预处理设施“加盖”。针对一些印染企业厂区与居民区较近的的实际,存在预处理生化过程中臭味扰民问题,我们在一些企业开展对生化池进行大面积加盖覆盖试点,安装臭气收集处理系统,实现臭气“零排放”。目前从中漂印染、东方华强印染等10余家试点情况看,生化池进行“加盖”收集处理后,效果较好。
2.3
一是出台污泥“六统一”。针对印染企业工业污泥处置难题,我区己在全区范围内试行“统一贮存、统一定价、统一运输、统一处置、统一监管、统一结算”的“六统一”污泥管理标准。由环保局出面公开招投标,确定四家本地运输企业,统一车辆标识,统一安装GPS定位系统开展印染污泥运输。到去年年底,全区已有103家印染企业签订了统一运输及统一处置协议。
二是建设专业化污泥处置企业。目前滨海开发区的浙江龙德环保热电有限公司已投入使用。到2015年5月全面建成日处理2500吨的污泥干化生产线。
三是刷卡排泥控制系统建设。这将基本解决印染污泥监管难、处置难的问题。除规范管理外,我区印染企业还积极通过节能减排来实现污泥的减少。
3
3.1
完成的399台定型机“煤改气”,共减少燃煤用量45万吨/年,烟尘和二氧化硫相应分别对应减少排放493
3.2
2013年12月浙江龙德环保污泥焚烧发电项目一期建成投运,目前印染污泥处置能力达到600吨/日,到2014年底处置能力将达到1000吨/日,年可处理30万吨,同时可实现对外供电0.40亿度,实现了污泥的无害化、减量化和资源化,到2015年处置能力将达到2500吨/日。
3.3
特别是我区通过对印染企业实施按“吨排污指标税收”实行绩效排名,分档削减排污指标等政策倒逼,全社会越来越意识到环境无价、容量宝贵。下步我区环保部门计划将全区排污容量像土地指标一样,实行年度总控,划定红线,倒逼企业转型升级。因此,在越来越多的企业家眼中,排污容量甚至是比土地还要宝贵、稀缺的要素,从而推动了我区产业转型升级、科学发展。如华越印染,现在不仅能够做到对生产用水进行全面分类控制,同时也做到了对污水处理设施的全面监控,全厂综合废水回用率达到70%。如屹男印染投入5600万元,拆除6000平米的外贸大楼,腾出空间,进行污水提标工程建设,建成后日污水处理能力达8000吨的污水处理池。东方华强投入4500万元,拆除8000平米厂房,新建日处理12000吨的污水预处理系统和6000吨膜处理回用设施。目前全区210多家企业建成污水预处理设施并运行,日处理能力57万吨,65家企业建成中水回用设施并运行,日回用能力20万吨,19家印染企业采用膜处理技术回用废水,回用率达60%以上。
3.4
通过整治,产业布局进一步优化,将l58家印染企业集聚在滨海工业区和柯桥开发区内,全区印染企业入园率将在75%以上,集聚后产能达到80%。2011-2013年,全区完成淘汰落后印染产能31.75亿米。目前整治提升对我区环境质量的改善初显,涉及印染企业的投诉已明显减少,2013年全省跨行政区域交界断面考核中我区为优秀。
4
我区重污染行业整治提升工作虽然取得了一定效果,但与省厅、市政府的要求相比,还有不少的距离,主要存在以下四个问题。
一是搬迁集聚步伐缓慢。由于滨海印染集聚区土地指标不足,公共基础设施建设进程较慢,导致集聚企业土地摘牌工作滞后,延缓整体搬迁入园工作进程。
二是部分项目推进遇阻。在“煤改气”工程管道铺设时要经过村庄、道路、铁路等障碍,需要协商赔偿问题,导致管网铺设尚未实现全覆盖,同时近期燃煤价格下跌,气价上涨,企业成本大幅上涨,再加上滨海片区气源指标远远不够,“煤改气”推进压力巨大。
三是缺乏先进技术支撑。在废水达标进管工作中,部分企业受厂区土地面积的限制,无法扩大污水处理池面积,又由于缺乏更先进的技术,只能通过加高处理池的办法,带来一定的安全隐患。
四是使用天燃气后的国家安保要求及天燃气资源价格,企业家对此忧心忡忡,国家能源局已三声五令,但我们绍兴还在作为一项政绩工程在推广。
五是下一步污水处理的达标,要求有关专家对绍兴特殊的处污基础进行全面考察、论证,在统一环境整治的前提下,如何实施?用何种途径?采取什么样的方法来解决环境的污染问题?这还有待于进一步探讨。
(绍兴市柯桥区印染协会 陈泉生)
纺织中国在线版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:中国纺织报”的所有作品,版权均属于中国纺织报,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用上述作品。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:纺织中国在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非中国纺织报)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 有关作品版权事宜请联系:010-87751055