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棉精梳机牵伸系统改造
时间:2016-06-13 10:00:06    来源:纺织器材在线  作者:张元朝
        近年来,国产棉精梳机制造技术进步神速,其运转速度大幅度提高到500钳次/min,实际工艺速度约为400钳次/min。同时,高速运转的设备故障率也明显增大,影响了精梳生产效率。其中,牵伸系统的故障率成为影响棉精梳机效率和质量的重要问题之一。
1棉精梳机牵伸系统故障
1.1  牵伸气缸漏气
        棉精梳机牵伸胶辊采用稳定的气动加压方式,可方便调压力,有专用的气动加压开关和释压开关,手动操作即可。一般而言,牵伸胶辊上的压力调节范围为491.0 N~687.4 N,但由于棉精梳机运转速度较高,胶辊的运转速度也较高,使胶辊和气缸中气膜所受压力随之增大,长时间使用中气膜破裂产生漏气,导致气缸无法正常工作,胶辊牵伸压力不足也导致棉条无牵伸,出现掉条和涌条问题,造成牵伸棉条粗细波动太大,直接影响到精梳棉条质量,牵伸系统也无法正常运转,必须停机检查牵伸系统的6个胶辊加压气缸,查出漏气气缸后更换气膜——这一复杂的过程严重影响精梳生产效率。
1.2  牵伸头胶辊缠花
        牵伸头胶辊运转速度过高时,与其清洁片间接触面容易堆积棉絮,长时间累积后易产生牵伸头胶辊缠花故障,甚至会因头胶辊缠花太多而出现“卡死”问题。
        这种牵伸头胶辊缠花问题出现较频繁,致使回花率增大,设备运行效率降低,挡车工劳动强度增大,且对头胶辊缠花的处理比较麻烦,处理时间较长,直接影响精梳条的产量。
2改造方案
2.1  气缸
2.1.1  气缸漏气原因
        牵伸气缸漏气的原因是气膜破裂。图1所示为牵伸气缸结构,图2所示为气缸的气膜。牵伸气缸的工作原理是通过气体加压,气膜受压变形,推动活塞头运动,图1中活塞头的位置为气缸工作位置,并且长时间保持这种状态。气膜的作用有2个:一是密封固定,用螺钉将气膜上端的O形圈压变形以固定密封气缸盖和气缸主体,防止腔体漏气;二是气体加压,气膜变形推动活塞头运动,卸压后气膜恢复初始状态。

        长期的观察和统计发现,气膜破裂的位置在3 mm直径的O形圈与气膜厚度为0.5 mm的连接处。主要原因是O形圈的变形在密封固定后通常是不变的,而且直径较大,不容易被破坏,虽然在气膜厚度为0.5 mm处相对较薄,但采用的是夹布耐油橡胶材料,完全可以承受0.40 MPa~0.55 MPa的压力。在长时间的使用中,气膜加压、卸压多次循环使用,在3 mm直径的O形圈与气膜厚度为0.5 mm的连接处一直处于强拉强松状态,且此处容易与气缸内壁圆角处摩擦,当循环次数过多时,会产生表面疲劳磨损或裂痕。针对这个问题,笔者曾经采用材料较好的气膜、加厚气膜、修光气缸内壁圆角等方法来解决,但均没有实质性突破,气膜破裂问题仍然存在。
2.1.2  气缸密封改造
        O形圈密封气缸是一种标准气缸形式,其寿命长,且O形圈不易损坏;因此,采用O形圈密封气缸代替气膜气缸,具体改造方案如下。
        改进了气缸盖、活塞头结构,使其能配套安装O形圈,然后将O形圈1安装在活塞头中部,与气缸主体内壁形成密封;用螺钉将O形圈2压变形以固定密封气缸盖、气缸主体,防止腔体漏气。改造后气缸的工作原理,是气体直接加压于活塞头,推动其运动到工作位置并保持状态;卸压后,活塞头不受气体压力,并通过胶辊卸压反弹,恢复到不工作时的位置。

2.2  头胶辊
2.2.1  头胶辊缠花原因
        原棉精梳机牵伸头胶辊的清洁装置只适合中低速运转(200钳次/min~320钳次/min);其工作原理,是在牵伸胶辊下方紧贴清洁用软塑料片,机器运行产生的抛花能被清洁片及时、有效地挡住,随即被吸风装置清除掉。但在高速运转时,棉条浮游纤维即抛花在单位时间内增多、被清洁片刮下来的浮游纤维也增多,浮游纤维积累到一定程度就会被积压在清洁片下,而原有的吸风装置不能及时彻底地吸走这些浮游纤维,造成浮游纤维与头胶辊的摩擦力增大、产生的静电增大,易导致棉条缠绕头胶辊;当棉条缠绕头胶辊到一定程度时,精梳机牵伸机构缠绕自停装置起作用使机器停机;当速度为400钳次/min时,使用新型牵伸机构自停装置的胶辊上,缠绕的棉网平均长度为1.7 m。在这个过程中,棉条的重量受到影响,从而影响到棉条质量。目前,国内很多厂家使用抗绕花性、抗静电性特别好的胶辊,来降低这类故障出现的频率;但生产成本明显增大,且在不同棉纺工艺下的效果也不理想。
2.2.2  清洁装置改造
        为解决上述问题,将原有清洁装置改为一种牵伸头胶辊的自动清洁装置,即在牵伸头胶辊清洁片上装一驱动机构。当清洁片刮下来的浮游纤维在清洁片上大量积累时,在驱动机构的作用下,清洁片离开胶辊表面一定的高度并抖动一定的次数,以抖散被刮下来的浮游纤维,使其更易于被吸风装置清除,解决头胶辊缠花的问题。驱动机构的伸缩量和抖动次数可根据不同棉纺工艺的要求,在精梳机的触摸屏上设置。
        具体改造措施:牵伸头胶辊一侧装有用于刮走胶辊表面浮游纤维的清洁片,且清洁片在驱动机构的作用下伸缩、抖动,以便与胶辊表面呈现或离、或合状态;驱动机构为电磁铁结合件,包括电磁铁、伸缩杆和弹簧,其弹簧套在伸缩杆上。同时,在牵伸头胶辊侧面设有吸风装置,吸风装置有一段延伸管,且延伸管的进风口紧邻牵伸头胶辊和清洁片,将连接件3用销钉连接在牵伸墙板上,使其可绕销钉旋转,并将电磁铁结合件固定在吸风装置上;清洁片结合件用螺钉固定在连接件3上,连接件1用螺钉固定在清洁片上,并与连接件2用销钉连接且可相互旋转,连接件2用销钉连接在电磁铁结合件的伸缩杆端部。连接件3、清洁片和连接件1固定在一起为曲柄滑块机构中的一杆,其余三杆分别为连接件2、电磁铁结合件和两固定点组成的连杆。
        电磁铁未通电时,电磁铁结合件的伸缩杆在其弹簧和重力的作用下伸长量最大,此时清洁片正好紧贴在牵伸头胶辊表面,起到刮尘和清洁牵伸头胶辊的作用,如图4a)所示。当电磁铁通电时,电磁铁结合件的伸缩杆沿着轨道迅速被吸回,在伸缩杆带动下,清洁片被提升约5 mm~12 mm的高度,离开牵伸头胶辊表面,如图4b)所示。在此过程中,清洁片上的浮游纤维和杂质接近吸风口被清除;当清洁片上积累的浮游纤维和杂质过多,不能及时地被完全清除时,可通过反复通、断电操作,以抖动清洁片使浮游纤维和杂质被抖散,易于被完全清洁消除,断电后即恢复清洁片工作位置,如图4a)所示。
通过PLC和人机界面控制实现自动清洁器的整个动作,即控制电磁铁在某一待定时间点上闭合。在人机界面上,设定清洁片刮尘时间、抬起时间以及抖动间隔时间,以实现不同工艺和环境下的清洁操作。
3生产实践验证
        在一台棉精梳机上试用改造后的牵伸系统,其效果很好;在多家纺织厂的多台棉精梳机进行牵伸系统优化改造,生产实践表明其使用效果更为显著。
3.1  使用效果对比情况
        在机台、车速、工艺相同的条件下,进行为期1 a的对比试验。改造后未出现牵伸气缸漏气和牵伸头胶辊缠花引起的停机问题,且整车运行效率大大提高。
3.2  用户评价
        新型牵伸气缸已上车运转超过1 a,未发现有漏气问题,大幅度减少了保全保养工作量,使停机次数减少,生产效率提高,质量稳中有升,并得到用户的一致好评;新型牵伸头胶辊自动清洁装置的使用,很好地解决了因牵伸头胶辊缠花引起的停机问题,减轻了挡车工的劳动强度,有效地减少了停机次数,大幅度提高了精梳机的生产效率,得到用户认可。
4结语
        棉精梳机牵伸系统的改进,经多家纺织厂长时间使用验证,表明棉精梳机牵伸系统改造效果良好,故障明显减少,精梳棉条质量指标良好,有效地提高了精梳生产效率。该改进方案可全面推广运用在棉精梳机上。 


 

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